为全面推进提质增效专项行动,大制氢车间积极组织、统筹协调、三举措为提质增效提供强劲动能,实现装置长周期安全稳定运行,1-4月共生产氢气4082.3万立,装置开工率100%,操作平稳率100%,负荷率60.63%,累计核减资金40余万元,各项成本均控制在指标范围内。
生产调整 驱动工艺技术创新
在氢气生产过程中,存在北方气候条件复杂、安全风险大,天然气组分波动,水冷器堵塞严重等问题普遍共存,没有任何经验可以借签。年初以来,随着炼化公司用氢需求的下降,装置多次减负荷,从75%降到最低42%,创原始开工以来最低且持续时间最长记录,装置长期低负荷运行,工艺指标时刻面临着超温、超压的考验,复杂的工艺条件对操作技术构成严峻挑战,对此,技术人员聚焦痛点,根据生产实际反复摸索尝试,对转化炉系统的工艺指标进行优化调整,实现精准控制,根据获取低负荷的运行数据,补充操作规程,加强关键设备监测,实现了制氢装置开工率100%,没有发生非计划停工和生产波动。原料气、燃料气、除盐水等各项单耗均低于去年同期,其中氢气收率93%创历史最高。
深挖潜能 强化安全高效攻关
25000Nm3/h天然气制氢装置工艺冷凝液换热器(E05307)和除盐水预热器(E05304)因设计偏差,造成除盐水、变换气温度过高,使降温能耗增大;另外除氧器放空蒸汽带液,造成冬季装置区内道路结冰,影响人员安全。为彻底解决上述问题,技术人员在工艺冷凝液系统通过增加一台利旧的换热器,彻底解决系统超温问题。降低了变换气和除盐水温度,一方面使变换气空冷器风机减少运行台数,节约了电能(年节约11.21万元);另一方面彻底解决了除氧器顶部蒸汽放空带液现象,消除冬季路面积冰,杜绝人员滑倒的隐患。此项技术革新实施后,各项工艺指标更加合理,装置生产更加平稳,以降成本、提质增效为目标,从安全提速入手,不断打造技术利器,加速技术和装备配套,降低复杂时效,强化安全高效的技术攻关。
就地取材 立足自身增效动能
今年以来,随着“提质增效”的实施,制氢车间重新自我定位,通过系统诊断、二次治疗,使“带病”器件达到技术上可行、运行中安全、经济上合理、质量上可靠的要求。曲轴箱呼吸帽漏油不仅造成压缩机油浪费,更使曲轴箱表面油污越积越厚,对生产带来隐患。曲轴箱是压缩机的核心部件,其上部的呼吸帽是平衡曲轴箱内外气压的重要零部件,它是保持呼吸孔通气畅通的灵魂,是导致内外压力不平衡的关键。维修人员和操作人员多次联盟,分析病因,对症下药,最终设计实施在滤网底部大胆开个小孔,再用钢丝球把小孔堵住,这样滤网外圈的油回流到曲轴箱里,曲轴箱里的油气被钢丝球阻挡。实施后设备运行一段时间,观察曲轴箱上干干净净,不再出现漏油,最终确定此次整改成功。仅用小妙招破解曲轴箱呼吸帽漏油难题,减轻操作人员清理卫生的劳动量。