近日,陕化化工1-3#氨泵和10#压缩机技术改造后运行周期达历史最好水平。
几年来,公司在设备管理对标板块,持续以设备运行周期对标管理为重点,旨在有效降低设备故障率和检维修费用。尿素分厂积极响应,持续眼睛向内,练好内功,紧盯临近对标红线的两台老设备——1-3#氨泵和10#压缩机不放松,协调各方技术力量不断优化,创新技改显成效。
氨泵、10#压缩机均是一尿素装置重要设备。氨泵为1974年投用,但是,前期因压筒裂,倒角垫易变形致使频繁检修,后来,经过机动部和尿素分厂技术人员多次反复摸索,将倒角垫端部角度由15度改为25度,又将倒角垫材质由尼龙6改为尼龙+PE。通过一系列改造后,连续运行周期达2个多月。10#压缩机为2013年投用,改造前 ,10#压缩机四段温度、压力偏高,使压缩机压缩效率下降,影响压缩机能耗和气阀、活塞、活塞杆的使用寿命。今年1月份,借停车检修之际,在三段并联一台旧水冷器后效果明显,四入温度降低约16℃,不但实现修旧利废,而且有效延长压缩机运行周期,系统满负荷运行一天,10#压缩机又较改造前电耗下降2000KW,一举三得。通过持续以对标管理为抓手,不断改进创新,让老装置的陈旧设备焕发新活力。