在临猗分公司,造气管道设备煤泥积灰尘阻力增加、洗涤塔及气柜进口水封阻力增加、阀门故障阻力增加……等一切系统非正常增加的阻力,百害无一益,严重威胁着生产的安全运行。
为确保该公司造气车间2#系统在开车期间的安全高效,3月24日,造气车间决定对气柜进口煤总水封设备进行检查改造,在原有的气柜进口水封设计上只有一个排泄煤气冷凝水的排污装置,虽然在日常工作中,车间经常清除水槽中的煤泥,但还是必须对其“开膛破肚”进行彻查。
在该车间设备管理员带领下,焊工手持割枪,一个∮100mm的圆形孔洞迅速割开,“水封进气管距离地面430mm,煤泥堆积高度已达330mm,工作人员立即清除煤泥,增设人孔盲板。
煤泥一锨锨被铲除,前后历经7个多小时的紧张忙碌,气柜进口煤总水封设备检查改造工作圆满结束。
气柜进口煤总水封设备的小改造,弥补了原始设计上的缺陷,达到及时消除系统阻力的目的,严防了影响系统事故的发生。