原造气B系统吹风气余热锅炉设计产汽量为60t/h,出力率已满足不了生产需要,为达到三胺70t/h动力蒸汽需求,公司配合蒸汽管网改造,通过对造气吹风气低压过热器拆除,更换为蒸发对流管束,增加吹风气产汽量。
技术部人员积极联系施工方,倒排工期,按照3月13日完工时间节点,统筹安排。重点就影响进度的锅炉制作、阀门仪表采购等进行沟通。针对时间紧、任务重,技术部人员与施工方交流后,决定让锅炉本体在厂家一次性焊接完工、水压试验、焊接无损检测后再进行整体发货,节约现场制作时间,为吹风气锅炉改造顺利完工提高效率。
第一批改造管材到货后,技术部组织机动部、造气车间,在天源光谱检测人员的支持下,进行管材材质、质量验收。3月3日,吹风气锅炉对流管束、弯头顺利到厂,主体设备安装加班加点。受疫情管控影响,阀门到厂时间延后,公司领导安排在公司范围内寻找符合材质要求的阀门、法兰,随之两台备用阀门被B吹风气锅炉改造“紧急征用”,锅炉水压试验得以顺利进行。3月13日,阀门、法兰全部到货,管道连接按照时间节点顺利完工。