截至3月18日,气化装置第4系列气化炉连续运行突破365天,且继续保持稳定运行状态,再次刷新中国石化粉煤气化炉连续运行纪录,运行周期跃升到一个新的台阶。
加强管理,精心操作,保障装置安全平稳运行
气化装置4系列气化炉长周期运行以来,面临着诸多挑战,针对气化炉激冷室堵渣、粗合成气系统积灰严重、捞渣机故障率高等突出问题,装置有针对性地进行工艺优化、预防性维修等措施,制定并组织实施特护运行方案,增强班组人员应急操作水平。今年2月,受下游负荷影响,气化装置进入低负荷运行的情况下,班组成员认真学习“两炉两机”运行期间气化炉操作方案,加强现场巡检,多次处理灰水系统LV0007阀门堵塞问题。内操人员认真“盯盘”,多次处理破渣机油压高、捞渣机电流异常等问题。正是由于上上下下始终保持高度的责任心和进取意识,有效保障了4系列气化炉安全平稳运行。
攻坚克难,技术创新,助力气化炉刷新运行记录
春节期间,气化装置灰水系统澄清槽长时期运行出现转耙故障、内部渣浆积料过多问题,严重制约气化炉长周期运行。气化装置管理及专业技术人员加班编制清理专项方案,迅速组织力量付诸实施。对澄清槽进行隔离后,装置组织党员突击队与青年突击队,抽调专业骨干全天不间断对澄清槽内部进行冲洗与扰动作业,加班加点疏通管线,共组织渣浆泵进出口管线清堵23次,切换与调整真空皮带过滤机16次,最终赢得了这场“保卫战”。在敢打硬仗的同时,气化装置始终紧紧围绕装置安全稳定高负荷运行,以青工技术难题揭榜攻关项目为抓手,围绕下降管烧损、合成气系统积灰等进行技术研讨并实施技改技措,保障气化炉“腿脚灵活、运转自如”,不断刷新运行新记录。