今年以来,正元集团上下全面开启了精益思想指导下的“算账文化”,将算账文化渗透到生产经营中,干部职工“以真金白银论英雄”的意识逐步形成。正元氢能紧紧围绕“盘清账、责任明、找差距、激励干、强执行、增效益”的“18字”要求,立足公司实际,推动精细管理和“算账文化”落地落细落实,以聚焦尿素质量为突破口,成立攻关组,在稳产高产的基础上深入挖潜,找差距,补短板,增效益,将尿素优等品率提高至80%以上。
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正元氢能尿素生产装置采用CO2气提工艺,设计产能80万吨/年。自2015年开车以来尿素成品中缩二脲含量偏高。为降低成品尿素缩二脲,提高产品优等品率,正元氢能成立尿素产品质量攻关小组,定时召开专题会,聚焦研究装置特点,创新实践,优化生产,以提升产品质量全面发力展开各项工作。
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针对尿素产品缩二脲偏高问题,攻关组从停留时间、NH3分压、温度三个方向进行讨论分解,一一排除各系统液位、气提塔出液温度、蒸发真空影响因素,针对氨碳比控制不合理、造粒夹套温度高、一蒸温度、二蒸温度、精馏塔出液温度、尿液槽液位6条不确定的影响因素,攻关组通过对尿素各处物料缩二脲含量进行分析,发现合成塔出液、气提塔出液、一段蒸发和二段蒸发缩二脲生成量较高,分别占总生成量的17.02%、20.21%、15.96%和27.66%,合计80.85%。因合成塔和气提塔已基本处于最优状态,故本次工艺调整将一段蒸发及二段蒸发、上塔管线温度控制作为主攻方向。
在实际生产过程中,针对合成塔氨碳比、造粒主线夹套蒸汽、精馏塔出液温度、二段蒸发温度等六个因素通过实验进行工艺控制,逐步排除合成塔氨碳比、造粒主线夹套蒸汽、精馏塔出液温度对缩二脲的影响,最终确定造粒主线夹套蒸汽压力、蒸发温度及二蒸液位波动是影响尿素产品质量的主要因素。
功夫不负有心人,在找到影响尿素产品质量的主要因素后,攻关组一鼓作气,调整夹套蒸汽压力控制尿液自熔融泵到造粒塔的温度,严格将熔融泵出口与进喷头尿液温度差控制在0.5℃以内,保证不堵上塔管线,并将一蒸温度由127-129℃逐步降至124-125℃;二蒸温度由137-139℃逐步降至135-137℃;调整PID参数将二蒸液位由手动转自调;经过调整,尿素质量得到明显提升,2021年3月-8月,正元氢能尿素产品优等品率实现由60%升到80%的突破。
尿素质量的提升不仅更好的满足客户需求,也提升了正元集团企业形象,为后期正元尿素不断开辟新市场打好基础,实实在在创造真金白银,增加企业效益创造了条件,进一步了提升正元集团综合竞争能力。正元集团将带领各子公司主动适应,找准方向,迈齐步子,持续全力构建“外树形象、内聚合力”的文化氛围,助推精细管理指导下的“算账文化”见实效,见长效,为正元集团实现全方位高质量发展蓄能助力。