“没想到,一个小小的技术改造,就解决了暴雨天气磨煤机运行的问题,既降低了主控、现场人员的操作难度,又增加了极端天气下装置运行的安全系数。”看着眼前运行顺畅的磨煤机,甲醇事业部气化厂的职工们高兴地说道。
这个周末,濮阳再迎强降雨,磨煤机技改在大暴雨过程中得到实际验证,效果良好,磨煤负荷不会因为暴雨天气降低!最近濮阳市的极端天气日渐频繁,降雨量也屡创新高,气化磨煤系统在极端天气影响下难以持续运行的问题则日益凸显,特别是短时雷暴强降雨,及大风伴随长时间的持续降雨的情况下,磨煤系统因系统压力升高导致放空气体无法稳定地连续排出,从而磨煤系统被迫降负荷甚至停车,最终造成12单元煤粉料位低,影响气化炉的连续运行,迫使气化炉降负荷,甚至气化装置全系统停车。这一问题已困扰气化装置多年,特别是六、七月份的两次暴雨,对磨煤系统的正常运行造成了巨大困难,进而对气化装置的安全稳定长周期运行形成了极大挑战。
为了克服自然环境带来的不利因素,摆脱“靠天吃饭”的被动局面,7月12日,气化厂邀请园区技术管理部总经理刘红宇,甲醇事业部总经理郭剑峰、副总经理张洪飞、王林、张伟山及气化厂技术骨干组织召开视频电话分析会。针对突发极端恶劣天气的情况下,对磨煤系统造成影响的现象及成因进行了细致的分析,并做出了充分、大胆地讨论,旨在提出尝试性的解决办法。最终形成尝试性改造方案后,气化厂克服困难,明确分工,对方案的工艺过程、作业过程的风险进行了充分的分析,对施工方案的可行性、安全性进行梳理及优化。为确保作业过程的安全,提前模拟作业环境,邀请中心化验室进行动火分析后,对系统的安全交出及相关的动火作业进行再评估,最终确定了的交出及施工方案。在确保装置安全的前提下,气化厂紧锣密鼓、有条不紊地对改造方案进行实施。
7月15日上午9时许,磨煤机A1101B停运,工艺人员随即对B系列磨煤系统展开全面交出工作,11时07分,随着切割机旋转出耀眼的火花,标志着气化厂针对极端天气下磨煤系统尝试性改造方案的正式实施,陆续完成磨煤放空系统管线开孔、追加甩头、排放管线铺设及工艺调试工作等工作。
技术创新是企业发展的源动力,气化厂结合生产实际,面对问题提前布局,主动出击,不等不靠,积极探索,既解决了制约安全生产的问题,也使“创新之花”竞相开放,为煤化工装置的安全稳定运行贡献了一份自己的力量。