今年以来,丹峰化工把管理挖潜的重点放在造气车间,从气源加强车间内部管理,通过稳定入炉碳、优化工艺调整、消除跑冒滴漏等举措,提高了单炉发气量,降低了消耗。目前,原料煤消耗约为1315公斤/吨粗醇,创今年新低。
稳定原料煤品种。今年以来,煤气炉所用炭块品种主要为大阳、唐安、东峰内部块,三种炭块粒度、固定碳含量、机械强度、灰熔点相近,混烧在一起无明显影响,工艺调整得心应手,原料稳定带动消耗降低。
优化工艺调整。在9台炉供气富足的情况下,根据后工段气量及时微调负荷,发现炉况有波动立即减负荷稳定炉况,使煤气炉处于最佳负荷状态,保证供气量和气体成分满足后工段需求,使每班产量保持稳定。
消除跑冒滴漏。严抓每日隐患排查整治,针对易磨损的上行管道和炉底风管中风箱进行测厚加固,减少泄漏。利用备炉时间及时消除小漏点小隐患,对于整改难度大的采取防范措施,利用预检预修机重点消除,确保设备稳定运行,让产出的每一方气决不浪费。
加强运行结果分析。每月月初召开经济运行会,及时对上月生产运行情况进行总结分析,寻找短板,制定整改措施,并通报每月生产经营状况,营造全员“关心生产,注重效益”的良好氛围。