近期,在经过半个月的紧张施工后,新天煤化工加压气化装置C框架1号气化炉完成第二次波斯曼套筒技改工作。改造后,将大幅度降低波斯曼套筒与夹套环隙结焦的频率,延长气化炉的运行周期。
新天煤化工自投产运行以来,加压气化装置粗煤气产量屡创新高,但同时也暴露出“洗涤冷却器结焦导致气化炉粗煤气出口温度失真”的弊端,这一问题将直接制约着加压气化装置是否能够满负荷、长周期运行。
为解决这一难题,该公司于2019年年初由多部门联合成立技术攻坚小组,从前期运行数据、设备构造、工艺运行等多方面入手,最后得出“将气化炉波斯曼套筒与气化炉内壁间距由186毫米调整至386毫米”的改造方案。历时近90天的技术改造,新天煤化工22台气化炉已全部完成首次技改工作。改造后,气化炉经运行检验,效果明显有所改善,气化炉出口带出物减少,波斯曼套筒及洗涤冷却器出口结焦情况得到很大改善,清焦频率明显降低。
两年来,该公司结合气化炉实际运行状态,运行数据的变化,为达到气化炉高效优质长周期运行的目的,为此,该公司在取得第一阶段的创新成果后,进行气化炉波斯曼套筒的第二阶段探索技改。
结合生产实际,工作小组多次召开现场协调会,精心布置技改工作,再次得出“将气化炉波斯曼套筒与气化炉内壁间距调整至400毫米,波斯曼套筒向下加长200毫米”的改造方案。目的旨在提高气化炉出口温度,减少波斯曼套筒及洗涤冷却器出口结焦,产出更加优质高效的粗煤气,保证后续生产的稳定安全运行。
本次波斯曼套筒技改工程中,技改小组根据设计参数及生产数据分析气化炉的具体情况,包括之前波斯曼套筒清焦,重新调整波斯曼套筒间距等进一步分析研判,最终得出第二阶段技改方案。此次气化炉波斯曼套筒技改工程属于煤制气行业的新升级,是经过生产实践检验后,对鲁奇炉系统的再一次优化升级。
目前,该公司加压气化装置已有三台气化炉完成第二阶段技改工作,分别是B框架2号、4号气化炉,C框架1号气化炉。已技改气化炉目前正式投入运行,效果明显,工况良好,工艺指标真实可靠。接下来,其余气化炉技改工作将结合实际生产情况稳步推进。