面对严峻的经济下行压力,安化集团公司围绕降本增效目标,深挖内潜,用一系列智能化的技改激发精细降本新动能,开辟降本增效新路径。
该公司第一循环水系统原设计供合成氨、乙二醇两套造气装置。由于气化炉蒸汽分解率低,未分解的蒸汽随煤气进入循环水中,导致循环水量增加、循环水温度过高,并且有大量溢流,导致终端后处理难度加大。为改变这一现状,该公司实施了入炉蒸汽智能化控制系统应用项目。技术人员通过在单元蒸汽总阀后新安装闸板阀,并将阀站分别与闸板阀和油压总管连接,然后将现场单炉蒸汽调节系统引入DCS系统,实现远程、定量调节现场闸板阀开度,达到了入炉蒸汽递减、节约蒸汽的目的。同时通过对气化炉蒸汽系统优化,减少了未分解的蒸汽量的冷凝量,缓解了循环水温度高、回水量大的压力和循环水溢流对终端造成的冲击。
目前,该公司21-36#炉蒸汽递减装置已全部投运。经过核算,单炉每天节约蒸汽4吨以上,单炉节煤量0.97吨左右。按照目前的运行负荷计算,每月蒸汽消耗增效约23万元,煤耗增效约51万元。