气化工段磨机运行中,生产出的煤浆中大颗粒及部分煤浆会溢流至地面,持续堆积后,不仅造成了原料煤的浪费,而且影响现场6S的管理。日前,气化分厂经过技改建立的磨机废煤浆回收装置投入运行后,使溢流煤浆回收、再利用,有效解决了磨机溢浆堆积、污染环境这一大难题,取得了净化环境、减少成本的双重功效。
煤浆提浓是气化工段制浆工序中的关键工艺,提浓过程中,生产出的大颗粒煤浆、部分煤浆溢流地面(俗称废煤浆)造成堆积,需要人工进行打扫、清理,费时费力;废煤浆处理时,由于废煤浆中含有大量的添加剂及水分,过滤后的黑水输送至污水后,还给污水处理增添了压力,这一问题,一直是困扰制浆工序正常运转的疑难问题。2019年下半年,就如何解决溢流煤浆堆积污染及废煤浆处理问题,气化分厂本着节能减排、降本增效的目的,积极开拓思路,组织技术人员,开会研究解决方案。通过与兄弟企业积极交流,借鉴经验,最终决定建立废煤浆回收装置并进行前期论证。
废煤浆回收装置主要解决两个问题,一个是解决溢流煤浆的回收问题,一个是解决回收煤浆的处理问题。经过多次现场调研,组织讨论,制定出了一个装置两种功能的实施方案,一是自制冲洗水斗,另一部分是废煤浆收集池。冲洗水斗负责收集磨机筛选后的大颗粒、溢流的煤浆,由灰水冲洗筛除大颗粒后,流至废煤浆收集池。废煤浆收集池负责储存筛选后的煤浆。为了防止收集来的煤浆产生沉淀,影响浆液浓度,利用废弃的一台扰动泵对池中煤浆进行充分搅拌,保证均匀的浆液经渣浆泵送至磨煤水泵出口总管,作为制浆水重新利用。整个过程全部由装置自主完成,不再需要人工清理、清扫。
经过分厂技术人员现场论证后,今年9月份技改方案进入现场实施。12月30日改造完工后,开始试运行。运行中,磨机筛选后的大颗粒、溢流的煤浆顺利流入冲洗水斗,省去了人工;废煤浆经自制冲洗水斗由灰水冲洗筛除大颗粒,浆液流至废煤浆收集池,在充分搅拌下由渣浆泵送至磨煤水泵出口总管,作为制浆水重新利用。由于溢流煤浆被回收装置收集且回收利用,再也看不到堆积的煤浆,而且废煤浆经回收利用后,大大提高了制浆效率。
截止1月13日,废煤浆回收装置运行正常。随着此装置的投入使用,将会给公司带来更多的经济效益。