三废炉作为环保型锅炉,自投运以来暴露了一些问题,临猗分公司在对管线进行反复测量、研究,最终决定以局部净化的形式在源头上对污染源进行处理,合理利用能源资源,将车间环境污染降到了最低程度,使公司环保工作走上了新台阶。
三废炉脱硫塔进口经常堵是造成三废炉不能连运的首要问题,针对这一问题,车间决定在脱硫塔进口增加喷淋装置,使进口结晶物全部冲洗干净流出塔体,确保三废炉炉膛及系统负压正常,保证了连运。
针对污染物排放超标的问题。对原来加碱加石灰位置进行调整,由直接加进池改为由地沟进口冲进池,保证了脱硫液均匀反应进液池,同时大大降低了辅材的用量;在脱硫塔进口再增加一道喷洒稀氨水装置,使锅炉烟气在进入脱硫塔前先进行一次氨法脱硫,充分降低了烟气的二氧化硫含量;对脱硫塔内原折流板进行校正,同时在折流板上增加了12个喷头,使脱硫液能均匀喷洒在整个脱硫塔内,确保脱硫液和锅炉烟气充分接触,使烟气中的二氧化硫能脱出来;在脱硫塔顶部利用竹架板均匀摆放,并焊接铁篦子进行加固,同时对原除雾器喷头进行改造,分别在管壁打眼48个,对出脱硫塔的烟气进行充分的洗涤,确保了烟气的清洁排放 。
目前三废炉已连运3个月,通过改造大大降低了操作工的劳动强度;各项工艺数据基本稳定;环保排放基本达标,二氧化硫,N0x,粉尘均达限值。实现了资源的高效利用和循环利用,实现了低消耗、低排放、高效率和清洁生产的目的。