2018年12月27日,天源公司总氨产量达到2033.83t,创单日最高记录,这标志着天源公司在一年来系统优化、工艺调整的努力下,系统达到优质高效运行。
成本就是企业竞争力,2018年,该公司对装置设备的运行状况、工艺指标数据等进行分析,研究制定系统调整方案,采集生产数据,掌握了制约系统九机满负荷运行的瓶颈问题,以问题导向工作方法,严控成本,提高运行质量。一是司拧紧原料煤节约“龙头”。该公司将“煤炭管控”是作为生产组织的重中之重,成立“煤炭质量管理领导组”,定期召开煤炭协调会,加大原料煤检验频次,确保两煤优质供应。在生产过程中,采取直接入炉方式,减少原料煤二次筛分和碳转粉率,进一步节约生产成本。二是做足节约用电“功课”。想方设法剔除无用功率,通过大合成冰机带小合成氨冷器,停运高压氨合成螺杆冰机,在尿素低负荷生产情况下,摸索出三台CO2压缩机供两系列尿素装置,将发电机由抽汽冷凝式改为背压式,吨氨电耗下降了90kwh。三是逐项解决系统“瓶颈”。通过35天的系统大修,解决了造气炉和锅炉频繁故障、变换触媒活性下降、脱碳指标高制约系统负荷、甲醇触媒活性下降造成甲烷化超温等制约系统运行的关键问题,消除了设备存在的缺陷和隐患,装置潜能进一步释放,各项产量和消耗数据明显改观,合成氨产量较之前增加66.57吨、甲醇产量增加84.62吨、总氨产量增加157.34吨,吨氨原料煤耗下降13kg、燃料煤耗下降94kg、电耗下降147kwh、蒸汽耗下降0.61t。
通过以上措施的有效落地,天源公司初步达到了预期日产总氨2000吨的奋斗目标,朝着高产低耗经济运行稳步迈进。