为进一步实现提质降本、新旧动能转换,晋开公司联合车间变废弃的氨加工酸槽为循环槽,与闲置再生槽组成一套新的再生系统投入生产系统,目前此系统运行状况良好。
联合车间Ⅰ系统净化经大联醇改造后,变脱工段变脱塔出现阻力大,有堵塔,带液现象。扒塔后,氧化再生槽泡沫仍不好,难以形成有效的泡沫层,经车间多方面研究分析,初步判定为氧化再生槽内件有问题。如系统停车检修会造成重大经济损失,车间针对这一问题,深入分析,集思广益,利用闲置的再生槽,变废弃的氨加工酸槽为循环槽组成一套新的再生系统投入生产,即满足系统减量时的单塔生产,也可对原有的再生槽切出进行检修。新上再生系统共资金投入30万,可带来经济效益350万。新再生系统于6月25日投入使用至目前运行状况良好。
此次技改,既稳定了生产,节约了成本资金投入,也创造了更大的经济效益。联合车间紧随公司改革步伐,把“节能降耗,提质增效”作为有力抓手,挖潜增效,修旧利废,不断进行优化改造,以开源节流、节本增效为公司持续发展提供强硬支撑。