二期甲醇装置空分液氧泵是空分片区的关键设备,其电机的运行工况一直备受电气专业关注,尤其是进入夏季,随环境温度的升高,电机轴承温度飙升。于是拉遮阳网、安装降温风管、专人重点巡检等等,多种措施及时并举,保障了液氧泵电机的安全稳定运行。
据了解,二期空分液氧泵电机运行转速高达3000多转,高速带载运行,电机本体产生大量的热。热量的积聚,会导致电机本体部分零部件损坏,进而可能造成液氧泵跳车事故的发生。在5月25日的日常巡检中,电气检修人员敏感地发现,1#液氧泵电机本体振动较大。经测振仪检测发现,电机上轴承处振动值超过振动指标,电气专业立即对1#液氧泵电机采取特别监护运行。经过连续几天的监护,发现电机声音无异常,温度尚可,但振动值一直超标。出于安全运行考虑,为彻查隐患,电气专业决定对其进行停机检修。29日,电机解体检修工作在电机修理厂房内连夜展开。
在电机解体后发现,电机轴承内油脂已变色,但轴承完好。如果再晚一步检修,势必造成油脂变质,润滑不畅,电机抱轴,液氧泵跳车的事故。值得一提的是,在这次检修时,经电气专业以及请教相关专业人士共同讨论、分析认为,润滑油脂变色,与热量的积聚有很大关系,有效地散热,就可以延长油脂的使用寿命。于是电气人员对电机做了个“小改造”,在电机的轴承处安装上自制风管,接通液氮循环,以达到降温、安全运行的效果。