自2月份以来,安徽中能公司双氧水车间通过对氢化塔内件进行技术改造,目前装置双氧水日产量提高明显,各项物料消耗明显降低,技术改造效果和经济效益显著。
中能三期双氧水装置自2017年3月份投料开车以来,装置虽然实现了达产达标,但部分物料消耗偏高,提产增效潜力较大。通过原因分析,氢化塔内件塔盘分布效果差,存在物料偏流和氢化蒽醌降解现象是制约装置提产降耗的瓶颈。车间及时成立公关小组,制定科学合理可行的方案。自2018年2月份,车间对备用塔内件进行改造并利用停车机会将触媒进行倒塔使用,改造效果显著。目前装置仅使用两塔(原三塔串联使用),氢化反应温度从72℃降低到61℃,压力从0.34Mpa降低到0.27Mpa;双氧水日产量从550吨提高到570吨,氢气消耗从210Nm3/t降到198Nm3/t,电耗从205Kwh/t降到192Kwh/t;仅此三项每年可创造效益约700多万元;同时节省12吨新触媒价值约1200多万元。
目前装置已稳定运行近50多天,系统各项工艺指标运行正常。本次装置的技术成功改造为双氧水车间的提产增效、节能降耗奠定了坚实的基础,也为中能公司创造出可观经济效益;也是认真践行集团公司企业文化“只为成功想办法,不为失败找借口”的真实体现。