空分两台冷冻机目前使用国产可控硅控制组件,国产可控硅组件控制性能和参数能满足机组需要,但是运行中发热量大,环境温度超过30℃后会造成冷冻机频繁停机,而且再启动间隔时间过长,机组无法有效加载负荷,使冷冻水水温长时间超标,导致空冷塔出口温度超标,严重影响了装置正常生产。
成果内容:当外界气温超过30℃时,冷冻机频繁停机且再启动困难,机组不能有效加载负荷、不制冷,会对生产造成两方面重大影响:一是进空冷塔低温水温度过高,造成出空冷塔空气温度经常性行超过设计温度12℃。随着空冷塔出口温度升高,空气含水量增加,造成分子筛吸附负荷大大增加,分子筛吸附饱和后无法对二氧化碳进行有效清除,会造成换热器阻力增大,甚至换热器通道堵死被迫停车加温;二是由于空气含水量大,会造成分子筛对水饱和吸附,再生活化时需要提高再生气温度和再生气量,这样就增大了再生时中压蒸汽消耗量,增大了再生能耗,同时缩短了分子筛使用寿命。目前冷冻机除了更换原厂可控硅外,没有彻底解决办法,只能暂时打开柜门,外部放置大功率风扇进行强制散热,但是散热效果并不理想,所以,冷冻机可控硅发热量大造成冷冻机自停故障必须要解决。
在冷冻机停机后,将冷冻机电控箱门取下,在箱门上开孔安装两台小型轴流风机,一台风机往内送风,一台风机向外抽送高温热风,同时封闭好电控箱,使控制箱内形成良好的内外对流通风的小环境,将可控硅组件散发的热量有效带出,保证机组正常运行且能有效加载负荷。
综合评价:
1、在本改造完成后电控箱散热良好,即使环境温度在30℃以上时冷冻机也能连续运行,没有再出现发热停机现象;
2、冷冻机可以有效的加载负荷,有效负荷率从改造前的42%到改造后的60%,大大提高了冷冻机运行效率,降低了冷冻水温,空冷塔出口温度从改造前的平均14℃,降低到改造后的9℃;
3、空冷塔出口的温度下降,大大降低了分子筛的吸附负荷,减少了再生时中压蒸汽耗量,降低了能耗,延长了分子筛使用寿命。(义马园区煤气化公司)