7月1日下午,国内首创的陶瓷膜过滤技术处理气化制浆循环污水改造项目,在晋巨公司气化车间顺利通过3天的性能测试,这标志着该公司此项新技术应用取得圆满成功,气化制浆循环污水处理取得新突破。
气化装置被称为晋巨公司生产的“小龙头”,对该公司整体经济运行起着至关重要的作用,同时也是该公司重要的环保装置。近年来,该公司通过生态化循环经济改造,将气化装置水煤浆制作过程中产生污水进行循环使用。但是由于污水长时间闭路循环使用,造成循环水质不稳定,碱度、硬度等指标严重偏高,容易引起气化炉气相管、炭黑水管的结堵,影响气化装置的长周期稳定运行。
“为延长装置运行周期,实现制浆循环污水环保零排放,去年上半年,我们与山东淄博一家环保科研单位合作,对制浆循环污水进行改造,通过新增陶瓷膜水处理装置,降低循环水中的悬浮物和硬度;新增离心机处理装置及部分设备移位,消除现场环保隐患。”据该公司气化车间主任汪雄兴介绍,今年初,陶瓷膜水处理装置开始投入试运行,在此期间,我们与科研单位通力合作,对装置进行持续的摸索、优化和整改,终于在6月底实现达标达产。
“陶瓷膜过滤技术是当代新型高效的过滤技术,广泛应用于食品饮料加工过程、工业污水处理、大规模空气分离以及石油化工制品生产等。具有高效、节能、过程易控制、操作方便、环境友好等优点。”山东淄博的环保科研单位专家告诉记者,该技术应用到气化制浆循环污水这种水质异常复杂、水质变化极大的污水处理上,在全国还是首家。
据了解,此项技改完成后,每小时能处理20余吨污水,不仅使该公司气化制浆循环污水实现零排放,而且能有效改善气化制浆循环污水的水质,延长气化炉运行周期,预计每年能降低生产成本20余万元。