三宁公司氮肥厂利用锦纶所产的废碱灰(主要成分Na2CO3,含量80%)与液碱(30%NaOH)联合制液。经过不断试验和调整,将以前每罐溶液加冷水4.2吨调整到4.4吨,添加液碱量由0.6m3降至0.4m3,辅助添加废碱灰175kg,开蒸汽升温至85-90℃后再加入4.2吨褐煤制液,溶液反应完全符合标准后(约8小时)配入粉煤到沤煤库沤制,沤制3-4天后沤煤入煤棒机制棒,所制煤棒表面光滑,长度合格,经烘干后强度符合造气炉制气要求,从3月17日入炉制气至3月26日止,后工段工艺状况稳定,吨氨煤耗无上涨,至此,废碱制液试验项目获得成功。按目前的工艺物耗指标测算,若公司煤化工板块全部采用废碱灰掺配液碱制液,与专门采用液碱制液相比,每年可减少工艺物耗支出550多万元,不但降低了消耗,还解决了环保和废碱灰销售两大难题,效益显著。
截止到目前,氮肥厂原料车间仍在进行试验,拟将每罐溶液的废碱灰加入量提高到275kg,液碱加入量降至0.3m3左右,通过试验,在保证煤棒质量、吨氨消耗、后工段稳定的情况下,寻找各种工艺物耗最低的那个平衡点,然后固化执行,为公司的“增产节约、增收节支”再做努力。