晋巨公司大力开展技术创新,积极利用“四新”技术为企业降本增效增添“动力”,今年1至10月份,该公司煤氨电耗下降4%,节电降本达600多万元,为该公司全面完成年度目标任务奠定了扎实的基础。
该公司甲醇装置合成岗位副产蒸汽的压力达到2.3兆帕,以往都是通过调节阀直接减压后并入低压蒸汽管网,供后系统使用,在减压过程中造成能量的浪费。为实现资源利用率最大化,去年该公司与开山集团合作,采用螺杆膨胀发电技术,对合成副产蒸汽进行梯级利用,通过新上一台螺杆膨胀动力机组,将副产蒸汽减压产生的能量回收,并转化成电能。“螺杆发电机装置从去年底并网以来,至今年10月份,发电量已经达到20万度左右。”该公司甲醇车间主任柴小飞告诉记者。
该公司原有的6号冰机由于使用年限长,设备存在产能低、能耗高、故障率高和泄漏严重等问题,不仅影响企业的安全生产,还不利于员工身心健康,被列入了淘汰装置之一。“为消除隐患,提升效率,我们在6号冰机原址上,新上了一台效率高、运行稳、能耗低的新型螺杆冰机,替代老的冰机。”该公司合成车间主任徐迅介绍,新装置于今年6月份投产,不仅降低了冰机作现场的噪音,改善员工操作环境,而且提升了冰机系统运行效率,每小时可节电50多度,节能效果达15%左右。
“为了更好的冲刺年度目标任务,目前我们正在抓紧落实水轮机项目,并利用11月份的大修的机会,在尿素2号循环水装置上完成首台水轮机改造工作,完成后将能有效降低尿素的生产电耗。”该公司工艺副总工程师告诉记者。