晋丰闻喜分公司造气二车间φ2800型间歇式造气炉吹风阀采用的设备型号为DN700闸阀,由于设计缺陷,阀板两侧存在较大间隙,在阀门不断的循环往复长时间的动作下,对柱销产生严重磨损,造成阀板移位,阀板运行周期由2年左右缩短为5-6个月,不但增加了维修费用,而且维护周期频繁,同时增加维修工的劳动负荷。
为从根本上解决阀板磨损缺陷,消除影响造气生产的设备不利因素,该公司对阀门动作原理和性能构造进行了深入的了解,详细测量阀板间隙大小尺寸,充分考虑改造的思路方法和改造难点,在充分结合现场设备位置和实际情况的基础上,从吹风闸阀阀板的结合方式入手,将DN700闸阀阀板的链接改为凹凸面紧密结合,科学的减小柱销在阀板两侧的活动间隙,降低闸阀在频繁动作中产生的磨损,有效延长阀板的运行周期。通过对闸阀阀板结合方式的转变优化,间隙在原有基础上缩小,大幅度减小阀片之间磨损,降低维修更换频率。节约维修成本,而且在一定程度上减轻工人的劳动强度,保障了设备的安全、稳定运行。
据测算,此次改造成功后,按每年一台造气炉降低0.3万元计算,10台炉每年可减少维修费用60000余元,达到了“优化运行”和“降低成本”的双赢效果。