8月2日,渭化三期气化脱盐水冷却器改造项目顺利投用,效果良好,改善了因704工号脱盐水温度过高,废水排放到供排水车间后影响细菌活性的不良影响。
该项目的设备安装和管道铺设由机械修造部独立承担。在脱盐水冷却器到货后,机械修造部及时安排卸货,并从7月25日星期开始,现场制作500的工字钢底座,完成基础膨胀螺钉固定和换热器的准确就位。与此同时,安排检修二部进行换热器拆检,进行内部检查确认,同期配管由检修四部分黄营宝、李富秋两个作业组共10人,开始循环水和脱盐水两条直径4英寸总长120米的配管任务。时值中伏,现场气温38℃以上,大部分的管道铺设在高空管廊,在现场的框架和管廊中间,吊车等起重机具无法施展,检修人员爬上爬下,利用滑阀拉动管道,艰难完成一根根管道的铺设就位。为做好高温情况下作业的人员防暑工作,同时不影响施工进度,检修人员避开下午气温最高时段,晚上加班紧赶安装时间。虽然是连续高温,但检修人员克服困难,换热器试漏、坡口打磨、阀门加装、管道铺设走向、焊接等环节一丝不苟。经过7天的加班加点,到8月31日,按计划顺利完成项目改造。
8月2日脱盐水冷却器改造项目投用后,50~60℃的脱盐水和30℃的循环水经换热器热进行交换后,排出温度40℃,再排放到供排水车间的废水处理。由于排除温度事宜,确保了细菌活性,也为公司达标排放消除了隐患。