近日,当你来到渭化公司气化车间生产现场,你一定会被离心泵轴承箱底部的导淋球阀所吸引。但你可千万别小看这精巧细致的球阀,它为车间多台重要离心泵的稳定运行发挥着重要作用。
大家都知道,离心泵在运行一定时间后,轴承箱内的润滑油就会变质,失去润滑和冷却效果,这将直接威胁到离心泵的安全运行。以前,气化生产现场离心泵轴承箱油视镜模糊不清,生产人员不能准确观察油位和油质,加之轴承箱底部采用丝堵方式排油,这不但影响了离心泵的运行质量,而且不便于操作。为了改变这一现状,提高机泵的运行周期,从去年开始,车间就下大力气组织对机泵的轴承箱进行多项改造。
首先,车间分批次彻底清理了轴承箱内的油污,这些附着在轴承箱内油污,犹如人体内的血栓一样,阻碍着轴承箱内润滑油的流动。在清理油污时,操作人员小心翼翼,及时用吸附棉覆盖洒落的油污,避免了对环境造成影响。
其次,车间安排对所有离心泵轴承箱油视镜进行擦拭。油视镜外表面清理干净后,对于仍不能看清油位的,还把油视镜从轴承箱上拆卸下来,再对其内表面进行清理。同时,在油视镜上将油位的上下限标示出来。现在生产现场的离心泵轴承箱焕然一新,油视镜内外清晰,油位标示精确醒目,这极大的方便了操作人员对机泵的运行维护。
最后,车间技术人员利用机泵备用期间的宝贵时间,陆续把离心泵轴承箱排油方式进行了改造。轴承箱采用丝堵排油时,容易造成润滑油洒落地面,污染环境,另一个是操作空间狭小,工具使用不方便,不安全,车间领导和技术管理人员经过分析研究后,决定在离心泵轴承箱底部增加倒淋球阀。这一微小改造,却帮职工们解决了大问题。现在,离心泵轴承箱换油时,操作人员只需要轻轻打开球阀开关,就可以轻松完成,而且不会洒落,既安全又环保,可谓是一举多得。