为进一步深入挖掘现有装置节能潜力,持续推进降本增效,提升市场竞争力,实现清洁生产和可持续发展,晋丰闻喜公司新建3600m3/h纯氧变压吸附制氧装置,同时配套增氧制气改造,通过使用固定床增氧间歇气化技术,最终达到大幅度降低原料煤消耗、减少二氧化碳排放的目的。
该技术是在传统的固定床间歇气化的基础上,通过提高入炉空气中氧气的浓度,加快放热反应速度,缩短吹风阶段的时间,从而使吹风过程中产生的吹风气的量减少,减少带出的热量,增强制气时间,提高煤气发生炉负荷、工艺吹风效率、降低残碳率、提高转化率,达到节能降耗的目的。
该技术投运后,可以将造气炉入炉空气中的氧浓度由21%提高到25%以上,通过调整吹风、制气时间及相应工艺指标,从而降低煤耗,减少废气和废物排放,项目投运后,每年可节约标煤10000吨,单炉发气量可由原来的6800m3/h增加至8500m3/h,提升幅度为1700m3/h;白煤消耗由1200kg/TNH3降至1142kg/TNH3,降幅为60kg/TNH3。同时可减少二氧化碳排放1221.12万Nm3/a,减少硫化物排放量28.1万Nm3/a。减少吹风气排放量7200万Nm3/a,每年增加经济效益431万元。