为进一步深入挖掘现有装置节能潜力,持续推进降本增效,提升市场竞争力,实现清洁生产和可持续发展,晋丰闻喜公司从优化造气工艺入手,针对传统间歇气化质量受入炉空气中氧含量的限制,不容易发挥生产装置的效率,能耗高、产气量低、污染严重的生产工艺现状,该公司对12万吨系统有的10台造气炉进行工艺技术改造。
该公司通过富氧制气技改工程,为造气炉增氧制气提供纯度为80-85%的氧气,使造气炉具有更好的燃烧条件,为掺烧劣质煤或使用型煤制气创造良好条件。提高入炉空气中氧含量,由原来的普通间歇制气改为增氧间歇制气,缩短吹风时间提升吹风效率,相应增加制气时间,提高单炉发气量,同时减少炉渣残炭,降低造气煤耗,提高入炉蒸汽分解率,降低蒸汽用量,从而降低单位产品综合能耗。
该技改项目总投资2100万元,完工投运后每年可节约标煤约9947万吨,单炉发气量可由原来的6800m3/h增加至8500m3/h,提升幅度为1700m3/h;白煤消耗由1200kg/TNH3降至1142kg/TNH3,降幅为60kg/TNH3。同时可减少二氧化碳排放1221.12万Nm3/a,减少硫化物排放量28.1万Nm3/a。减少吹风气排放量7200万Nm3/a,每年增加经济效益431万元。