“没想到小试牛刀,就取得了意想不到的效益,我们以后的优化节能工作有方向啦!”
近日,茂名石化炼油分部联合二车间通过车间与车间之间的联合优化,将新投产的煤制氢装置冷凝水送3号制氢装置除氧后供渣油加氢装置使用,不但彻底解决了3号制氢停工待料期间无法供给渣油加氢生产所需除氧水难题,装置每小时还节约除氧水80t,每月节约用水5.76万吨,节约成本10万元。
长期以来,渣油加氢装置除氧水来自于北锅炉冷凝水,通过3号制氢装置除氧器除氧后供渣油加氢装置使用。随着煤制氢装置开汽成功,全厂氢气突显富余,3号制氢装置将停工待料。这本是一件可喜可贺的事儿,可随之而来的问题是,在3号制氢装置停工期间,装置除氧器因无低温热利用而不具备除氧条件,渣油加氢装置将面临无水可用的囧境。
怎么办?渣油加氢装置原料含硫量高,粘度重,正常生产时必须注以除氧水防止高压空冷腐蚀,否则将严重影响装置的生产生产,甚至造成装置非计划停工。
“3号制氢装置功成身退是历史所趋,我们必须站在全厂的高度寻找突破点!彻底解决用水难题!”在联合二车间召开的群英会上,车间主任梁上飞斩钉截铁地说。
本着“优化无边界,节能无止境”的联合优化理念,他们打破原有的思想禁锢,通过车间与车间之间的联合,在3号制氢装置界区新增一条管线,将煤制氢装置的高温冷凝水送至3号制氢装置除氧器进行除氧,由于该冷凝水温度高达100℃,3号制氢装置除氧器无需加热即可达到除氧条件,彻底解决了渣油加氢装置的用水问题。
目前,渣油加氢装置各项参数运行正常,联合优化将成为今后装置深度挖潜的重点工作和方向。