金石金万泰公司造气车间副主任谌新全,参加工作整整38年,是一名忠于职守、爱岗敬业的老造气人。今年5月份,由他主持的煤运原煤破碎机皮带浪费电能技改工作,仅花费1000元,就实现了每月节电8806度,节约费用3000多元的技改目标。
为降低车间各项消耗指标,谌新全天天转现场,想法子,减少消耗漏点,他经常到灰渣场查看煤气炉排灰情况,以此作为依据,结合平日里积累的经验,为煤气炉的平稳操作提供可行性依据。今年4月份,谌新全转现场发现,煤运工段的原料破碎系统所上原料为小块时,只途径破碎机,而破碎机并未“用功”,每次观看灰渣时,都能听见上料时发出的哗啦、哗啦的声音。他一边看,一边发出了感叹,这样既费电,又增加设备的磨损,如果能改变就好了。带着心中的问号,谌新全找到了车间的煤运岗长赵建民,提出自己的想法。随后,谌新全和赵建民多次到破碎系统现场,他们顾不得上料现场腾起的粉尘,绕进皮带栈桥看个究竟:原来煤运原煤破碎机应用于大块原料破碎时,原料粒度均匀入炉后能完全燃烧。但当原料是小块时,不需要破碎可直接入炉,这时破碎机皮带相当于在空转,只是担当普通皮带的输送作用。若在破碎机振动筛前加装直通溜子,小块原料可在破碎机前直接进入2#皮带,破碎机可停机。节约了破碎机电机、皮带滚筒运转所需的电能,还减少了设备运转过程中的磨损,相应减少设备磨损,延长设备运转周期。
心动不如行动。谌新全和赵建民着手绘制图纸,并安排人员进行制作,利用一周时间,消耗材料费1000元,完成了直通溜子的安装,试车后运转正常。
经过近4个月的使用,完全达到了节能降耗的目的——月节电量达到8806度,折合电费3346元,年可节约电费40000多元。
此时的谌新全又沉下心,开始研究煤气炉在掺烧不同原料时,如何保证煤气炉的平稳运行和高产低耗。