“造气车间新上的1号行车提升、开闭电机的液压制动器已经连续运行两个多月了,再次证明我们的这项小技改获得了成功。”9月25日,在晋巨公司动力车间的经济分析会上,车间书记史国平向大家宣布了这样一个好消息。
“这个故障解决了,行车的工作量就减少了很多。” 提起液压制动器经常烧毁这个老顽疾,运行二轮班班副罗师傅深有感触。晋巨公司是用煤大户,每年的耗煤量约达40多万吨,每天装载量约1300多吨,全靠造气车间4台行车完成1号、2号行车是输送原料的“主力军”,系统高负荷运行时每天高达1000吨的装载量,行车要连续工作5个小时,也导致故障率较高。“曾经出现过连续几天每天换制动器的现象。特别是碰到大夜班,这边生产急需,那边还没有备件,需要自己动手组装,辛苦点不算啥,怕耽误生产,心里急呀。”
液压制动器出现故障,致使行车抓斗升降、开闭无法准确控制,不仅会造成钢丝绳紊乱、缠绕、甚至拉断,还可能造成抓斗从空中掉落引发安全事故。针对这一重大隐患,动力车间专门成立了技术攻关小组,由主任程宇宁“挂帅”,力克这一顽疾。经过查阅大量资料,详细分析设备的材质构造、工作原理、使用情况,并在现场反复进行实测对比,终于找到了症结所在,两只新型的液压制动器被安装到了行车上,经过一段时间的试运行,这项技改得到了证明。后来车间又把这项技术推广运用到了新上的1号行车上。
“自从新的液压制动器投入使用后,我们再也没有因为老顽疾的‘发病’而手忙脚乱了。”安全又省力,还节约成本,一举三得,该车间的员工对此赞不绝口。