9月29日,由北京石油化工工程有限公司EPC总承包的榆能化一期填平补齐工程40万吨/年聚丙烯装置(以下简称“PP3装置”)低压循环气压缩机一次性试车成功。
该压缩机主要是将气相反应后从聚合物中脱离出来的气体,一部分压缩返回气相系统,另一部分压缩送回高压循环气压缩机入口。其形式为4列2级立式往复迷宫压缩机,气缸采用无油操作,活塞冲程250毫米,双作用水冷式,整机为单层布置。额定流量3000立方米每小时,额定转速为495转每分,出口压力2.5兆帕,采用1万伏高压防爆电机作为驱动,额定功率为680千瓦。
此次低压脱气和单体回收系统低压循环气压缩机的一次试车成功,标志着整个高、低压脱气回收系统压缩机试车工作的全部结束,并为聚合单元后续全部工艺系统流程打通奠定了基础。
2
原料精制单元“三剂”装填完成
近日,榆能化一期填平补齐工程PP3装置原料精制单元乙烯精制、丙烯精制、丁烯(丁烯-1)精制工艺系统“三剂”装填全部完成。
此次装填共完成丙烯精制两种规格的吸附剂66.5吨,乙烯精制两种规格的催化剂6.437吨,催化剂生产用分子筛2.24吨,吸附剂8.4吨,丁烯精制催化剂生产用分子筛1.4吨,吸附剂5.04吨,四种规格的惰性氧化铝瓷球25.72吨。共计完成8台塔的装填,其中丙烯干燥塔2台、乙烯脱一氧化碳塔1台、乙烯脱乙炔塔1台、乙烯脱水/脱二氧化碳2台,丁烯干燥塔2台。
“三剂”装填完成,为后续该单元的整体气密和置换提供了可靠的保障,为装置原料气丙烯、乙烯及丁烯的正式引入奠定了坚实的基础。