大唐阜新煤制天然气为保证气化各装置顺利开车投用,近日,气化中心加压气化B系列、变换冷却B系列、酚回收B系列以及煤气水分离CD系列按照气密方案要求,分别完成了试验压力下的消漏和保压工作。
气密试验是原始开车程序中的一项重要工作,气化中心高度重视,统筹规划。前期已经通过细致的“三查四定”,将所有不符合设计施工图的部位及缺陷处理完成,后经水压试验、空气吹扫、水冲洗,气密试验才正式具备条件。气密试验检查了设备、管道的气密性,确定其在正常操作压力下的安全性,消除了因密封性差造成泄漏而引起的停车事故的发生,确保装置投料后可以长周期运行。
在煤锁气压缩机顺利启动并向气化和变换冷却系统送气后,随着系统压力升到0.5MPa,各装置操作人员按照气密方案要求,通过喷洒肥皂水的方式,对装置内每一道法兰口的密封性进行检查,确保不放过任何“盲点”,并对发现的泄漏点及时配合维保人员进行处理。第一阶段密封性检查结束后,系统压力进一步提升至1.0MPa,操作人员再一次对所有法兰口进行密封性检查,如此反复,最终将系统压力提升至2.5MPa,气密检查工作全部完成。据悉,此次气密试验气化及变换B系列更换垫片总计28处,处理漏点163处;酚氨B系列及煤气水CD系列处理漏点总计168处。