上周从陕西东鑫垣化工有限责任公司传来消息,该公司利用自有的兰炭、煤焦油加氢、金属镁、发电循环产业链优势,通过自主创新对废水在源头进行分质分类分策处理回用,真正实现了废水“零排放”,使煤化工行业废水处理的环保重大难题迎刃而解。
东鑫垣依托当地丰富的煤炭资源新建煤炭分质清洁综合利用项目,生产兰炭(半焦)、轻质化煤焦油、金属镁并联产发电。项目包括120万吨/年兰炭、50万吨/年煤焦油加氢、2万吨/年金属镁及配套的2×25MW热电站装置。
但由于项目设计及建设存在许多缺陷,试车进展并不顺利,至2016年5月一直没有打通工艺流程。尤其是2015年12月在试车过程中,发生了一次工业污水外排泄漏造成附近的沙梁河道污染。
2016年6月,陕煤集团审时度势对东鑫垣领导班子进行调整。东鑫垣新一届领导班子经过慎重研究后,认为装置无法顺利投运的主要原因是“三错”造成的,即工艺设计原理错、设计参考指标错、主要设备选型错。决定以最短时间打通工艺流程为目标,尽快实施污水处理及技术消缺改造。
据了解,煤热解生产兰炭的工业废水,因其成分复杂一直困扰着行业发展。尽管国内也有煤化工企业尝试零排放,但要么是集中后在末端处理效果不佳,要么装置投资及运行费用高昂,企业难以承受。
2016年7月,东鑫垣依靠自己力量成立技术攻关小组,通过深入分析讨论,集思广益,对原计划投资9300万元、建设周期1年以上污水处理方案予以否定。攻关小组改变化工企业一般性污水集中处理的不科学传统理念,利用自有的兰炭、煤焦油加氢、金属镁、发电循环经济产业链独特优势,设计了一套独具东鑫垣特色的污水处理方案,对废水在源头进行分质分类分策处理回用,以达到零排放目标。
兰炭装置煤气洗涤后每小时产生含氨废水20吨,由于煤气中氨含量较高,对吸附剂品质、产品产量、设备运行影响较大。东鑫垣将含氨废水进行脱氨脱油脱酚处理,产生的氨水供电厂脱硫脱硝使用。喷淋洗涤液二次回收再利用,形成闭路循环。延迟焦化产生的含油废水乳化严重,是行业处理难题,一般都被迫高温焚烧。东鑫垣独创地将含油废水进行热解油水分离,油通过煤气电捕焦油器冷凝后回收。针对含硫废水,东鑫垣巧妙采用酸碱综合法回用后用于氨水池补水。发电厂产生的浓盐清洁水一般外排,东鑫垣也将其回用金属镁浇渣。
通过自行施工改造后,东鑫垣各个装置在生产过程中出现的所有工业废水,经过前端处理后全部回用,成功实现了零排放——没有一滴工业污水外排,而且每天可节约一次性水和软水2000立方米。
东鑫垣创新实施的这一套投资小、见效快、成本低的污水处理方案通过实践检验,不仅彻底解决了制约企业发展的污水处理环保难题,而且实现了污水再回用并产出硫酸铵等新产品,增加了经济效益。既节省了改造项目所需的9300万元资金及至少一年的工程时间,又节省了每年约6000万元的污水处理费用。
东鑫垣新一届领导班子按照“科学、勤奋、严格”的管理思路,秉持“抢修不过饭、备机不过夜”的作风,打破常规做法,创造了“不停车技改”“不停车检修”“停车即休克”等先进的化工生产管理理念。2016年6月以来,东鑫垣累计实施了大大小小的优化技改700多项,攻克了多道技术难关,逐步解决了制约项目试车的废水处理、工艺设计缺陷、设备选型错误等。
2016年11月,东鑫垣初轻质油分厂装置全面进入试车阶段,12月12日打通工艺流程产出合格油品,实现一次投料成功。
试车以来,东鑫垣不断实施技术改造,全面深挖潜能,优化生产系统,力争把生产成本控制在最低,把装置能力发挥到极致,不仅节约了3-5亿元的试生产启动资金,还创造了短期内实现盈利的奇迹,产品质量稳定,市场供不应求。除大检修停车10天外,今年始终保持了生产连续运行,试生产开车率达100%,远超过年初确定的盈利目标。预计2017年实现营业收入15亿元以上,利润将突破1亿元。