6月7日,在中安联合污水处理装置现场,数十名党员顶着烈日奋力挥锹,把一袋袋由废碱焚烧炉产生的碱渣投进污水处理池进行回用,这是中安联合攻坚创效的一项积极措施,也是资源化处置危险废物的一条新路径。
碱灰、碱渣是废碱液和氧化物产品液经过焚烧处理后的剩余物。来自煤化工生产过程中的废碱液和氧化物产品液,经过废碱焚烧炉高温焚烧处理,每月会产生约60余吨碱灰和10多吨碱渣,这些废碱灰和碱渣,属于国家危险废物名录中的危险废物。对于危险废物的处置方式国家有明文规定,必须进行危险废物资源化、减量化、无害化处理。每月数十吨的碱灰、碱渣如果全部外委处置,不仅处置费用很高,废物包装、存储、转运过程中存在的不安全因素也比较多。
除了花费可观的费用请有资质的单位进行处置,碱灰、碱渣能否变废为宝,在企业内部实现资源化利用?中安联合技术人员对碱灰、碱渣内部回用提出了大胆设想。
中安联合污水处理装置在处理污水过程中,需要加入纯碱等多种化学药品对污水的PH值、硬度等进行调节,而碱灰、碱渣的主要组分是Na2CO3。设计之初已经充分避免重金属的带入,杂质很少,Na2CO3含量在98%以上,这是可以废物利用的基础,如果利用碱灰、碱渣等废料进行替代,就能有效解决危险废物的处置问题。同时,中安联合煤化工高盐废水处理实现“零排放”,污水全部回用,没有一滴污水外排,碱灰、碱渣作为投入污水处理装置的化学药品参与处理污水,不会造成周边环境污染,处置方式安全、可靠。
经过充分论证和可行性研究,围绕碱灰、碱渣再利用,中安联合组织技术人员进行专项技术攻关。碱灰与碱渣的构成有所不同,碱灰的组分相对单纯,碱渣则更为复杂。因为没有成功的案例可以借鉴,技术人员只能从构成相对简单的碱灰开始,通过一点一点的实验,认真比对、分析污水处理装置添加碱灰前后各类控制指标变化情况,初步掌握了碱灰添加的方法和比例,趟出一条内部综合利用碱灰的新路。
以此为基础,啃下碱渣在污水装置利用这块硬骨头有了主攻方向和突破口,中安联合集中技术力量,目标直指碱渣回用。技术人员综合考虑添加碱渣对污水装置运行波动、水质变化等影响,寻找碱渣利用的有效途径和方式,最终确定在污水装置MTO高浓度废水处理B122池内对碱渣进行溶解回用,并形成了具体的碱渣回用方案。
碱灰、碱渣的综合利用,减少了危险废物处置费用,降低了污水装置生产运行成本,实现了危险废物减量化要求,推动公司危险废物处置步入循环再利用新轨道,展现中安联合绿色生态发展、节约社会资源的企业担当。根据测算,碱灰、碱渣的内部回用,全年可节约生产成本近500万元,为中安联合挖潜增效作出积极贡献。