编者按:在历经6年的学习、建设、运行、攻关后,鲁南化工公司聚甲醛项目从无到有;从新晋无名小辈到渐渐在同行业立住脚跟;从只能生产副牌产品到如今正牌产品成功下线;这个被喻为企业效益“出血点“的项目,在车间乃至整个公司的努力下,正在逐步止血,向“效益点”迈进。
2016年6月16日,集团公司董事长、党委书记李希勇来鲁南化工调研时,对聚甲醛技改工作提出明确要求。10月2日,集团公司总经理李伟又专程来到聚甲醛车间调研慰问,在肯定了大家的辛苦付出后,要求技术人员千方百计突破当前制约产品质量的瓶颈,全力止住影响企业效益的“出血点”。集团领导的关心关注给聚甲醛全体干部职工带来信心和动力。
2016年12月11日下午5点, 鲁南化工公司年产4万吨聚甲醛装置 从9号下午6点进入双线72小时考核,此时已到了最关键的一刻。时钟走过18点,双线一直满负荷运行,各项指标均在合格范围。72小时考核高标准通过!标志着聚甲醛的技改实现目标,圆满成功!
坚持与坚守
聚甲醛项目不是鲁南化工公司第一个新上项目,却是第一个真正跨出煤化工行业的高分子材料化工项目。跨界到这个陌生的领域,从工艺流程到设备形式,从装置的操作控制到后期运行管理,都需要项目组工程技术人员一点一点学起,一点一点的熟悉。只是所有人都没有想到,完全陌生的领域、严重的技术壁垒,让整个建设、试车过程如此艰难。
从来没有接触过的工艺流程、几十种的助剂配料,更有设备、仪表的选型,都需要项目组自己定夺。没有成熟的经验借鉴,也没有专业的技术人员指导,项目组抗下这个任务,就下定了必须攻克的决心。从最初的一台台设备学习、交流,到工艺选型配套,到最终运行参数调整;从甲醛制备到三聚的各个单元,再到聚合后处理老化,大家就像打仗攻山头、蚂蚁啃骨头一样,一点点攻克。从2010年下半年完成技术合同和设计合同签订后,全体人员就开始了一个没有尽头的加班工作状态,一千多个日夜,几乎每天都在加班,他们靠着自己的努力,成功打通流程,生产出终端产品。
2014年底,为了能生产出更高级别的正牌产品而开展的技改攻关拉开序幕。
随着技改的不断深入,聚甲醛系统运行周期大幅度提高,三聚单元过滤器的清理频率减少一倍,月产更是突破1500吨大关。2016年上半年,挥发份已经由1.2%以上降低到1.0%以下。6月份,他们开始最后阶段的攻关,,随着技改单元设备陆续并入系统,终于实现了把挥发份稳定控制在最低指标内的目标。
勤奋与务实
聚甲醛装置筹建之初,鲁南化工审时度势同时上线改性聚甲醛装置。改性聚甲醛小组成员们从最初的研发做起,到方案编制、中试、到最终的产品成功下线,亲力亲为的紧盯每一个过程,用熬红的双眼率先收获了在聚甲醛产品研发路上的第一份喜悦。随着市场的开发,客户对改性聚甲醛的需求品种也越来越多,从增强改性聚甲醛、到自润滑改性聚甲醛,到增韧改性聚甲醛,他们在聚甲醛改性研发的道路上越走越宽广。2014年元月,技术人员在跟随销售人员前往江苏做销售技术指导时,发现一家终端使用客户对产品的反响平平,在对该客户生产实际情况做了详细调研后,他们回厂就投入到针对该客户定制需求的研发中。团队成员前前后后进行了数十次试验,反复调整配方助剂比例和挤出工艺,而且每次都将试验后产品寄往该厂家,最终满足了客户需求。他们的研发产品不仅成为这家企业的专属配方产品,并且厂家对他们以客户利益为宗旨的精神而深深感动,主动要求成为该改性聚甲醛产品固有终端使用客户。
如今的改性聚甲醛团队已经可以随时根据客户需求“量身定做”的生产。受塑料市场的低迷环境影响,2016年整体改性产品的生产、销售方向就是以客户需求为指导。研发团队以降本提质为主要生产方针,积极探索新的添加剂及助剂,在降低生产成本的同时兼顾客户高性能的要求。在增韧改性产品系列中,广东一长期使用客户就该产品销售价格高提出了异议,并在实际拿货数量上体现明显。针对这一情况,车间销售、研发团队积极与客户沟通交流,充分了解该客户的实际需求,根据实际情况及时调整助剂添加比例,在保证产品质量的前提下生产成本有效降低降低,成功与该客户保持住长期合作关系。
责任与梦想
近几年来鲁南化工的生存发展愈加举步维艰,公司每年都有大学生员工离职,去寻求自己认为更理想的发展空间。在聚甲醛事业部,有一批大学生员工却一直安心的在自己的岗位上学习、工作;即便聚甲醛项目在试开车过程中遇到了难以想象的困难,即便多少人认为聚甲醛项目前景黯淡,他们也依然心无旁骛的坚持着自己的梦想,坚守在自己的岗位,就是通过自己和团队的共同努力,不仅要生产出经得住各方检验的正牌聚甲醛产品,更是要把鲁南化工的聚甲醛做成自己的民族品牌,不再受制于少数国外企业。
2014年底,省内一家新建化工企业来公司寻求三聚甲醛的采购,这无疑是一个新的利润点,但是对方要求的液体运输,却是摆在当前的难题。作为聚甲醛生产线上的中间产品,三聚甲醛在低于65℃的环境状态下,会聚凝成固体,正是因为这个特性,国内的三聚甲醛产品销售迄今为止都是常温固体销售,但是该公司却希望能够高温液体运输,以避免固体三聚甲醛在液化过程中发生化学变化给其生产造成影响。
聚甲醛事业部派出技术人员几次前往对方厂家,与对方技术人员共同在现场勘查,亲自给对方三聚甲醛储罐画出设计图纸,并对物料进出管口、蒸汽伴热管道布置、整体施工等方面进行全方位的指导。2015年4月15日,首车液体三聚甲醛装车运输,他们全程跟着装车,并随车来到该化工厂,来不及吃饭和休息,立刻指导大家将满车的三聚甲醛安全的卸到储罐。从早上6点装车,到夜晚11点卸货完毕,整整17个小时,直到最后一滴液体安全进罐,关闭阀门。鲁南化工公司开创了国内三聚甲醛液体运输的先河!买方公司也被聚甲醛事业部全体人员专业、细致、敬业的精神所打动,与公司建立了长期的战略合作关系。
2016年2月26日,公司成立聚甲醛装置聚合、后处理系统优化运行综合改造项目组,系统改造项目及检修项目总计近150项,多数员工每天夜里12点以后回家成了常态。正是在责任与梦想的支撑下,技改顺利完成,确保装置按计划进入72小时考核。
采访结束后,聚甲醛事业部又传来消息,随着产品质量的提升,销售价格也节节攀升,相比改造前平均售价提升1800元/吨。