编者按:去年以来,受市场严重疲软的影响,加之企业应对措施、内部管理不到位,中冀正元出现了持续亏损的被动局面,拖了集团公司的后腿。为使该公司尽快走出困境,经集团党政联席会议研究决定,中冀正元经理班子今年2~3月份停发工资,只发生活费。同时,3月初集团派出驻中冀正元工作组,由集团副总经理张立国带队,生产部部长肖淑萍等人员参加,帮助企业分析会诊亏损症结,通过采取一系列针对性措施,使日亏损额由20多万元降到了12万元左右。同时针对企业生产现状,再投入少量资金,认真谋划下一步减亏增效措施,使企业摆脱亏损的困境。
——分析会诊,造成企业亏损的原因主要有六个方面。
一是班子成员分工负责、协调沟通不到位,职责不清晰,缺乏工作的使命感、压力感、紧迫感,战斗力与当前形势不匹配,主观努力不足。二是生产设备设施存在的问题未及时修复完善,部分装置带病运转;生产系统存在部分装置阻力大、各装置能力不匹配,加之管理不到位,执行工艺指标不严格,造成产量低、电耗高的问题。三是企业对各种产品产量、消耗、成本售价分析核算的不透彻、不到位,底数不清,以致调整产品结构不及时,没有围绕市场实现生产的合理开机,经济运行。四是没有抓住销售这个“牛鼻子”,销售队伍没活力,信息闭塞,积极跑办、开拓市场力度不够,硝铵等产品库存积压较多。五是考核不严、不细、不到位、不严格、不全面,奖罚不对等;现有制度执行的不好,没有一整套切实可行的考核激励措施,以致同样问题重复出现。六是各级执行力差,干部员工主动工作积极性不高,负面情绪较多,致使存在问题拖拉滞后,不能及时整改。
——制定降本增效七项具体措施,实现日减亏8万元。
首先对经理班子分工重新进行调整,分为生产技术和销售两个系统,明确各自职责、任务、考核指标,每月一兑现。从而把销售提到了生产安全同等高度,加大了营销力度,主要产品硝铵库存由5000多吨下降到900吨。二是取消经理班子办公室,全部到分管的一线集中办公;三是制定了中层以上干部值班带班管理考核办法,将值班职责、巡查岗位的时间频次进行量化,明确了对问题整改率的考核标准。四是完善考核制度,层层落实目标任务,明确责任和考核标准,提高了各级工作积极性。五是根据生产实际,协助企业完成了6项生产调整措施,提高了产量、降低了消耗;六是组织生产技术攻关,造气全烧小粒煤,单炉发气量由56吨多提高到了59吨,日产总氨由460吨提高到475吨,白煤消耗由1.17吨/吨氨下降到1.145吨/吨氨;组织了节电攻关,调整循环水量,停开部分电机和设备,电耗由1500度/吨氨下降到了1415度/吨氨;七是根据市场价格和成本核算情况,调整产品结构,停开或减少了有机产品,加大其它产品产量。
——完成生产系统年度检修,日减亏2万元,实施生产系统技术改造,日减亏2.7万元。
年度检修:主要对脱硫、造气、变换、甲烷化等工段进行检修,投运∮4800脱硫塔,将现有∮4000脱硫塔改为清洗塔,脱硫循环水实现两级运行,降低脱硫系统阻力15-20mmHg,降低压缩机一入温度5℃,延长压缩机活门使用周期;变换工段新上1台焦炭过滤器和1台水冷器,检修热水塔和热交,使系统阻力由0.18MPa降到0.12MPa以下;更换3#造气废锅,并将造气循环水改为三级冷却,从而降低半水煤气温度3-5℃,降低电耗300kwh/h;通过更换甲烷化触媒,改造∮800高压甲醇内件,减少醇烷化用电负荷。计划利用4天时间完成检修和技改甩头工作,检修后达到日产总氨500吨,电耗由1415kwh/t氨下降到1380 kwh,日减亏2万元。
技改措施:目前合成氨生产系统存在部分装置阻力大、各装置能力不匹配,造成产量低、电耗高的问题。经过认真研究筛选,计划对部分岗位进行改造。改造后总氨生产能力平衡到550吨/天,吨氨耗电降低50KWh,年节电962万KWh;计划投资1096万元,预计提高公司经济效益956万元/年(其中节电481万元;增加产量降低固定费用175万元;脱碳减少有效气体损失959万NM3,增加效益300万元)。具体改造内容:
(1)造气循环水由现在是二级冷却改为三级冷却,减少循环水量。改造后夏季气柜出口半水煤气温度由现在42℃降低到39℃以下,节电324KWh/h。预计投资30万元。
(2)脱硫岗位利用现有闲置DN4800脱硫塔,将原DN4000脱硫塔改为清洗塔,将冷却水与清洗水系统分开。改造后脱硫系统处理能力提高到70000 NM3/h,系统阻力减少30mmHg柱,同时解决了脱硫出口带液问题。预计投资40万元。
(3)变换岗位,利用现有闲置的DN4000变换炉与现DN4400变换系统并联使用,减小现有饱和热水塔的负荷,改造完成后系统压差由现在的0.18Mpa降低到0.1Mpa。预计投资260万元。
(4)对脱碳系统3#、4#分别增加一台吸附塔,采用三进五抽7均工艺流程,将原系统三塔同时抽真空改为五塔同时抽真空。改造完成后两套脱碳装置处理变换气能力由75000 NM3/h提高到90000 NM3/h,电耗降低396KWh/h,装置出口总的二氧化碳含量降至≤0.5%。预计投资366万元。
(5)高压甲醇装置改造,合成塔内件增加底部换热器;甲烷化增加蒸汽加热器。改造后甲醇合成塔、甲烷化塔不用再开电加热器,节电600KWh/h。预计投资130万元。
(6)增加1台DN1200氨合成塔、1台废锅与原装置并联使用;增加1台循环机提高循环量。改造后液氨生产能力由400吨/天增加到500吨/天;氨合成岗位压力由24Mpa降低到22Mpa。预计投资270万元。
技改措施使总氨生产能力平衡到550吨/天,吨氨耗电降至1350kwh/t,每天减亏2.7万元。
年度检修和技改两项措施每天减亏5万元左右,使日亏损额降至8万元,基本实现现金流为正值。
——抓紧实施锅炉余热发电项目,是中冀正元扭亏增盈的关键所在。
目前,投资小、见效快、效益理想的唯有上锅炉余热发电,只有这样才能立竿见影,彻底扭转中冀正元的被动局面。
按照项目方案,拟新上130吨锅炉配套30MW抽凝式发电机组,项目得到了当地政府大力支持,已完成前期手续。项目总投资1.58亿元,预计明年上半年投产,核算年增效益4487万元,每天增加利润12万多元,实现扭亏为盈。总体盈利每天约3万元。