合成气醇烃化精制工艺
20世纪90年代初,中国安淳首创“合成氨原料气双甲精制工艺”,即以甲醇化串甲烷化精制合成氨原料气(简称“双甲工艺”)。 “双甲工艺”与“深度变换甲烷化工艺” 比较,可显著降低变换工序蒸汽消耗;与“铜氨液洗涤工艺”比较,节约电解铜、冰醋酸与液氨,具有节省运行费用、操作稳定、净化精制度高、环保洁净等特点。
20世纪90年代末,中国安淳通过催化剂研发,又成功地将“双甲工艺”提升为“醇烃化工艺”。醇烃化精制过程极少产生甲烷,收到了进一步降低原料气消耗的效果,相同的原料气量比“双甲工艺”增产合成氨2%-3%,工艺更简单,操作更稳定。合成气醇烃化精制工艺2004年获得了国务院颁发的国家科技进步二等奖,是国家重点环境保护实用技术(A类),该技术已在国内60余套总氨能力达10000kt/a合成氨生产装置上成功应用,节能减排效益巨大。与传统的铜洗工艺比较,每年节约:液氨11万吨,电解铜3000吨,冰醋酸 5000吨,蒸汽650万吨,增产合成氨20万吨,醇烃化将进铜洗的CO副产粗甲醇3.4万吨,年经济效益总计10.6亿元;每年减少含有害气体排放488.6×106Nm3,减少含有铜液氨氮污水排放6.1×106吨。